硫鐵礦脫硫活化劑的研制.doc
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硫鐵礦脫硫活化劑的研制,資料共64頁隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的飛速增長,高爐冶煉的鐵原料需求量大增,對質(zhì)量的要求也越來越高。我國鐵礦石儲量豐富,但具有“貧、細、雜”的特點,原礦平均品位只有33.00%,且s, p, si02、a1203等有害雜質(zhì)含量高,與國外鐵精礦相比,缺乏競爭力,因此,國內(nèi)鐵礦選礦廠均把提高鐵精礦品位,降低s, p, si02、a...
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隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的飛速增長,高爐冶煉的鐵原料需求量大增,對質(zhì)量的要求也越來越高。我國鐵礦石儲量豐富,但具有“貧、細、雜”的特點,原礦平均品位只有33.00%,且S, P, Si02、A1203等有害雜質(zhì)含量高,與國外鐵精礦相比,缺乏競爭力,因此,國內(nèi)鐵礦選礦廠均把提高鐵精礦品位,降低S, P, Si02、A1203等有害雜質(zhì)含量作為頭等大事。
硫在鋼鐵生產(chǎn)過程中,是主要脫除或控制元素之一,因為它對鋼的性能有著多方面的影響。硫不僅容易使鋼發(fā)生“熱脆”現(xiàn)象,而且對鋼的熱加工性能、力學性能、焊接性能都有不利影響,對環(huán)境也造成很大污染。因此,控制鋼鐵冶煉入料中雜質(zhì)硫的含量就顯得尤為重要。
疆鋒鐵礦作為我國儲量較大的鐵礦,原礦含鐵29.69%,含硫3.70%?,F(xiàn)場采用一段磨礦、一次粗選、一次精選弱磁工藝流程,鐵精礦含鐵品位60%左右,含硫1.8%左右,精礦含硫長期超標,遠遠超過了我國鐵精礦質(zhì)量標準中對硫含量的要求。
原礦礦石性質(zhì)研究表明:原礦鐵礦物主要為磁鐵礦,含硫礦物主要有黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦等多金屬硫化礦物。通過試驗研究,確定采用兩段磨礦一弱磁選一浮選選別降硫工藝流程,即一段磨粗磨拋尾一粗精礦經(jīng)二段磨再磨再選一精礦浮選脫硫。
經(jīng)過一系列的條件試驗,一段磨粗選拋尾,原礦磨至0.074mm30%,可得到產(chǎn)率為40.57%,含鐵品位為56.34%、硫含量為2.34%,鐵回收率為76.98%的粗精礦。粗精礦經(jīng)二段磨再磨再選,粗精礦再磨至一200目80%,可得到產(chǎn)率為31.17%,含鐵品位65.69%、硫含量1.44%,鐵回收率68.96%的鐵精礦。 原礦經(jīng)過兩段磨礦弱磁選別,鐵精礦硫含量仍高達1.44%,鐵精礦經(jīng)查明,鐵精礦中的硫主要以磁黃鐵礦形式存在,夾雜少量黃鐵礦、黃銅礦等。僅靠磁選很難繼續(xù)降低鐵精礦中硫的含量。
通過一次浮選脫硫,采用自我研制的新型活化劑TS及新型捕收劑DH,可
得到作業(yè)產(chǎn)率為%.10%,含鐵品位66.74%,含硫0.087%,作業(yè)回收率為97.64%的鐵精礦。
試驗中研制出了新型活化劑TS以及新型捕收劑DH,用于疆鋒鐵礦浮選降
硫效果非常明顯,簡化了工藝,僅采用一次浮選即可,達到了深度降硫的目的,鐵精礦中的硫最低可降至0.06%,實現(xiàn)深度降硫的同時提高了鐵精礦的品位。
工業(yè)試驗及工業(yè)生產(chǎn)工藝流程為一段磨粗磨拋尾一粗精礦經(jīng)二段磨再磨
再選一精礦旋流靜態(tài)微泡浮選柱降硫工藝,工業(yè)試驗結果表明,可得到含鐵品 位“%以上,硫含量0.1%左右的鐵精礦。
疆鋒鐵礦自2007年6月投入生產(chǎn)以來,鐵精礦含鐵品位65%以上,硫含
量低于O.IS%,且指標穩(wěn)定,遠遠超過了合同所要求的指標。確定的流程合理,藥劑適應性強,實現(xiàn)了鐵精礦深度降硫的目的。
隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的飛速增長,高爐冶煉的鐵原料需求量大增,對質(zhì)量的要求也越來越高。我國鐵礦石儲量豐富,但具有“貧、細、雜”的特點,原礦平均品位只有33.00%,且S, P, Si02、A1203等有害雜質(zhì)含量高,與國外鐵精礦相比,缺乏競爭力,因此,國內(nèi)鐵礦選礦廠均把提高鐵精礦品位,降低S, P, Si02、A1203等有害雜質(zhì)含量作為頭等大事。
硫在鋼鐵生產(chǎn)過程中,是主要脫除或控制元素之一,因為它對鋼的性能有著多方面的影響。硫不僅容易使鋼發(fā)生“熱脆”現(xiàn)象,而且對鋼的熱加工性能、力學性能、焊接性能都有不利影響,對環(huán)境也造成很大污染。因此,控制鋼鐵冶煉入料中雜質(zhì)硫的含量就顯得尤為重要。
疆鋒鐵礦作為我國儲量較大的鐵礦,原礦含鐵29.69%,含硫3.70%?,F(xiàn)場采用一段磨礦、一次粗選、一次精選弱磁工藝流程,鐵精礦含鐵品位60%左右,含硫1.8%左右,精礦含硫長期超標,遠遠超過了我國鐵精礦質(zhì)量標準中對硫含量的要求。
原礦礦石性質(zhì)研究表明:原礦鐵礦物主要為磁鐵礦,含硫礦物主要有黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦等多金屬硫化礦物。通過試驗研究,確定采用兩段磨礦一弱磁選一浮選選別降硫工藝流程,即一段磨粗磨拋尾一粗精礦經(jīng)二段磨再磨再選一精礦浮選脫硫。
經(jīng)過一系列的條件試驗,一段磨粗選拋尾,原礦磨至0.074mm30%,可得到產(chǎn)率為40.57%,含鐵品位為56.34%、硫含量為2.34%,鐵回收率為76.98%的粗精礦。粗精礦經(jīng)二段磨再磨再選,粗精礦再磨至一200目80%,可得到產(chǎn)率為31.17%,含鐵品位65.69%、硫含量1.44%,鐵回收率68.96%的鐵精礦。 原礦經(jīng)過兩段磨礦弱磁選別,鐵精礦硫含量仍高達1.44%,鐵精礦經(jīng)查明,鐵精礦中的硫主要以磁黃鐵礦形式存在,夾雜少量黃鐵礦、黃銅礦等。僅靠磁選很難繼續(xù)降低鐵精礦中硫的含量。
通過一次浮選脫硫,采用自我研制的新型活化劑TS及新型捕收劑DH,可
得到作業(yè)產(chǎn)率為%.10%,含鐵品位66.74%,含硫0.087%,作業(yè)回收率為97.64%的鐵精礦。
試驗中研制出了新型活化劑TS以及新型捕收劑DH,用于疆鋒鐵礦浮選降
硫效果非常明顯,簡化了工藝,僅采用一次浮選即可,達到了深度降硫的目的,鐵精礦中的硫最低可降至0.06%,實現(xiàn)深度降硫的同時提高了鐵精礦的品位。
工業(yè)試驗及工業(yè)生產(chǎn)工藝流程為一段磨粗磨拋尾一粗精礦經(jīng)二段磨再磨
再選一精礦旋流靜態(tài)微泡浮選柱降硫工藝,工業(yè)試驗結果表明,可得到含鐵品 位“%以上,硫含量0.1%左右的鐵精礦。
疆鋒鐵礦自2007年6月投入生產(chǎn)以來,鐵精礦含鐵品位65%以上,硫含
量低于O.IS%,且指標穩(wěn)定,遠遠超過了合同所要求的指標。確定的流程合理,藥劑適應性強,實現(xiàn)了鐵精礦深度降硫的目的。